江蘇某紡織企業通過空壓系統升級每年節約70余萬元
前兩天小編被一張朋友圈的圖片所震撼了(如下圖所示):不錯,越是優秀,就越是在努力成為最好。由此想到這兩年來拜訪過的各類大大小小的企業,越是經營效益好,經營理念越是先進,尤其是在提質降耗上,始終堅持精益求精。對于這樣的企業,小編總是忍不住進行探索和追蹤。下面就為大家分享這樣一個案例,因為小編已經被這家企業老板對于節能降耗的追求,所深深折服。
該廠位于江蘇省蘇州市,長年生產滌氨包覆絲,由于經營有方,產品訂單供不應求,長年滿負荷運行。小編第一次來到該車間,進行了數據的采集后,提出了一些節能降耗的看法,沒想到老板立刻產生了興趣,進行了長達3個小時的交流和探討,僅僅用三天時間就確定了節能降耗的方案,其雷厲風行的決策速度,讓人不得不為之嘆服。當然小編提供的方案,經保守推算,可每年節約成本70余萬元,是一個讓人不得不心動的數字。
工廠概況
該廠現有800型加彈機空包一體機7臺,均為240個錠位,配有132KW三公斤壓力活塞式空壓機7臺,其中日常運行5臺,備用2臺。工廠主要生產50/20滌氨包覆絲,網絡壓力為3公斤,使用1.2mm孔徑網絡噴嘴,總用氣量為90.14立方,改造前空壓機運行功率為424.87KW/H。詳細見下表:
改造前存在問題
由于該廠活塞式空壓機穩定性差,產氣清潔度不高,導致產品品質難以達到理想效果,主要表現在以下幾方面:
空氣品質差,出絲效果不理想。
由于活塞機的空氣清潔度不高,網絡噴嘴堵塞情況頻頻發生,清洗一不及時,就造成輕網、漏網等各種網絡不良現象,由此造成的浪費也觸目驚心。雖然加強了質檢,但仍無法完全避免網絡不良的絲流入下游織造客戶手中,客戶對于質量問題的反饋時有發生。
機器穩定性差,停機情況頻發。
由于多臺設備并入同一個管網供氣,其中一臺出現故障停機,常難以被發現,從而導致整體氣壓下降,使得全部絲品受到影響,經濟損失較大。
能耗高,產出效率低。
該廠用氣量為90.14立方/分鐘,耗電量為424.87KW/H,整體輸入比功率為4.71kw/( m³/min),比一般低壓螺桿機4.2 kw/( m³/min)的輸入比功率,高了至少0.51 kw/( m³/min)。如果換算成金額,可是一筆不小的數目,具體數據,如下圖所示。
噪音大,居民投訴不斷。
由于5臺空壓機同時運行,機器本身的噪音大震動強烈,影響了周邊環境,經常被附近居民投訴,雖然進行了隔音改造,但是效果甚微。
改造方案
本次改造采用的是小型全無油離心式空壓機,裝機功率335KW,供氣壓力3公斤,排氣量93立方每分鐘,以1臺替換原有5臺活塞式空壓機。
上圖為離心式空壓機運行時的功耗
老管路系統為7臺活塞機,分別由三根 DN150的管道通往車間內供氣。為了縮短管道改造工期,我們用一根DN300的管道,在車間外聯通原三根DN150的管道。這樣改造施工周期最短,無需改動車間內管道,且成本最低,壓降最小。經現場實際測量,供氣端到用氣端的壓降僅為0.06公斤。管道改造后圖:
改造后車間內壓力實則:
原有的壓力控制方式,需要在每臺活塞式空壓機上調節變頻器的頻率從而改變供氣壓力。離心機采用進氣導葉閥智能恒壓供氣,免去人工調節壓力的麻煩。
改造前后運行狀況對比:
效益分析
經濟效益顯著
下面利用實測的各項數據給大家進行對比分析。
原活塞機機運行比功率:424.87KW÷90.14m³/min=4.71KW/(m³/min);
現離心機運行比功率:295KW÷90.14m³/min=3.27KW/(m³/min);
以每年運行8000小時,江蘇省工業用電價0.75元每度來計算424.87KW-295KW=129.87KW,每小時節約129.87KW,129.87KW*8000小時*0.75元=77.92萬元。
產品品質提升顯著
因為是采用的是100%全無油的壓縮機,在運行后,小編進行了多次回訪和調研,從質檢處了解到,目前的產品從原來的每天的漏網不斷,到現在漏網率為基本為0,極大的減少了浪費,同時使得絲品得到了提升和保證,織造客戶不再因漏網問題而進行投訴。而困擾周邊的噪音問題,也得到了有效解決。
結語
小編給大家介紹各類節能降耗的案例,也是基于對于目前現狀的一種憂慮。年初各行業刮起的環保風暴,顯示了國家對于淘汰低小散落后產能的決心,各個行業都在經歷新一輪的洗牌和調整,有規模有實力的大中型企業順勢將產業鏈進行拓和延伸,而中小企業的生存和發展卻面臨著極大的考驗。這個時候不再是單純的靠價格取勝,更多的是贏在技術,贏在理念。
隨著互聯網技術的深入,大數據的普及,很多企業比以往任何時候都要熱衷于先進生產技術,先進管理理念的探索,直到擁有,就像本文案例中的企業一樣,時刻居安思危,用先進的設備和理念武裝自己,在大浪淘沙的時代來臨之時,抓住機遇,脫穎而出。
挑戰就是機遇,小編見證了多家在08年金融危機里發展壯大的中小企業,這些企業共性就是在那個最艱難的時候,始終堅持技術創新,堅持品質,堅持提質降耗,最終在大浪淘沙中致勝。